我國袋式除塵器設計和制造技術_加成熟的成果之 一是,出口設備逐年增加。用于水泥、鋼鐵、垃圾焚燒 等行業(yè)的除塵器已出口到多個_;袋式除塵設備的出 口,意味著我國在除塵器的設計、制造、安裝、防腐、 包裝,以及配套件的選購等各個環(huán)節(jié),都執(zhí)行了_加嚴 格的標準,其中有許多執(zhí)行的是發(fā)達_的標準。 目前國內(nèi)袋式除塵器的粉塵排放濃度已普遍在30mg/Nm3 以下,低于20mg/Nm3和10mg/Nm3排放限值的設備也有 很多,向環(huán)境敏感地區(qū)和國外提供的設備達到了_的 要求,這為_制訂_加嚴格的環(huán)保法規(guī)和標準提供了 有力的技術支撐??傮w來看,袋式除塵設備阻力大幅度 降低,除某些場合和少數(shù)類型的設備外,大量袋式除塵 器的設備阻力都控制在1200Pa以下,低于1000Pa的設備 也屢見不鮮。除塵器濾袋的使用壽命曾是令人心存疑慮 的因素之一,但隨著現(xiàn)在濾袋壽命的不斷延長,有這種 疑慮的人越來越少。還有人曾擔心袋式除塵器的維護檢 修頻繁,但許多“電改袋”的結果表明,操作和維修人 員普遍感覺工作量減輕,定員可以減少。這得益于除塵 設備質(zhì)量的提高、自控系統(tǒng)的進步、應用技術的提高。
除塵器投入的技術措施
(1)保持鍋爐燃燒穩(wěn)定,鍋爐不能冒正壓運行。
(2)鍋爐負荷維持在75%以上。
(3)進入布袋除塵器的煙氣溫度維持在120℃以上。
(4)投入前要進行布袋噴涂和銀光粉查漏。
(5)投入前煙氣中的含灰量要大幅下降,灰的顏色呈灰白色,取樣分析在12%以下。
(6)爐膛冒正壓或者燃燒不穩(wěn)定時,立即解列除塵器,投人煙氣旁路。
(7)投入后要密切注意煙道負壓和引風機電流變化。
(8)投入后不能立即投入布袋噴吹,防止噴涂掉落。
(9)鍋爐排煙溫度小于90℃、大于160℃時,解列除塵器運行。
(10)引風機前煙氣壓差大于或等于3kPa時,關閉主路,開啟旁路,清灰系統(tǒng)繼續(xù)運行,待壓差≤1. 5kPa時,切入主路,關閉旁路。并持續(xù)清灰至800Pa,再停止清灰。
(11)投入布袋除塵器嚴格按照運行規(guī)程執(zhí)行,提前投入灰斗加熱器。
(12)投入時,要做好燃料的摻配工作,防止鍋爐負荷大幅度的波動。
(13)除塵器投入后,要定期到現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)灰中有火星時,立即切換旁路運行。
(14)布袋除塵器投入后,檢查灰斗和輸灰管路,_保持暢通。
除塵設備的大型化不僅是設備規(guī)模的簡單擴大,同時 增加了新技術的含量:
1)通過計算機模擬試驗和實驗室 模型試驗獲得袋式除塵器的合理氣流分布和氣流組織, 使含塵氣流均勻分布至龐大箱體內(nèi)的各條濾袋;
2)結 構_加合理,淡化大量沿用的進、出風管道系統(tǒng),趨向 直進直出的結構,使氣流在流入和流出除塵器過程中 的壓力損失得以降低;
3)通過科學計算,強化了結構 的安全,并適度減輕了設備的重量;
4)按照“離散” 和“跳躍”的原則安排脈沖噴吹的順序,避免了相鄰的 兩排濾袋在清灰時的相互干擾,從而_了清灰效果。 以直通均流袋式除塵器為例,其在長袋低壓脈沖袋 式除塵器的礎上,吸收了電除塵器結構的某些優(yōu)點而 形成簡約的結構;仔細改進氣流分布和組織;合理安排 脈沖閥噴吹順序;通過計算確定除塵器整體結構。在電 廠應用的結果為:出口含塵濃度≤20mg/Nm3;設備阻力 為900~1100Pa;濾袋使用壽命為3~4年。
午陽環(huán)保已通過ISO9001:2008_質(zhì)量體系認證和ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證及OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系認證。并擁有脫硫技術_一項、脫硝技術_一項。
公司技術實力雄厚、高素質(zhì)的管理隊伍,并配有CAD設計中心及銷售、財務、計算機管理網(wǎng)絡、電控自動化配備體系。公司與多家科研單位保持長期合作關系,在新產(chǎn)品、新技術的研發(fā)上,始終保持_水平。并與國內(nèi)幾十家知名鋼鐵廠、熱電廠、水泥廠、化工廠、礦山、洗煤廠家等有著多年良好的整機及配件供應合作關系。同時,公司生產(chǎn)的布袋、骨架、電磁脈沖閥、卸料器等還為國內(nèi)知名的除塵設備生產(chǎn)廠家配套,得到了廣大客戶和同仁的_。_多詳情咨詢:
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